根据《中国石油驻辽企业碳达峰实施方案》“十四五”期间,预计减少注汽量256万吨,注汽需求将维持2100万吨/年,为实现“双碳”目标,辽河油田热注系统亟需寻找替代方案,减少碳排放。辽河油田准备引入高温熔盐储热替代注汽锅炉技术路线,该技术在辽河油田应用后,将为辽河油田争取更多的绿电上网指标,助力辽宁省及辽河油田清洁能源替代,实现互利双赢。
项目位于辽宁省盘锦市境内,在辽河油田欢喜岭采油厂齐40块,原35#计量站建设电热熔盐储热注汽试验站一座,规模为6吨/小时。对欢四变进行改造,新建线km,至新建熔盐储热注汽试验站。站内产生蒸汽接至北侧已建注汽管网。本工程利用谷时电,将电能转化为热能,电加热器加热熔盐后,储存在高温熔盐储罐,高温熔盐通过蒸汽发生器与软化水换热,产生蒸汽用于油田生产。
电热熔盐储热注汽试验站中一套两组8台熔盐电加热器装置,包括:设备的设计、制造、检验、运输及保护、到货验收、指导安装、调试、配合投产、售后服务等全部工作。(详见附件1:招标项目需求明细表、附件2:《电热熔盐储热注汽试验站熔盐电加热器技术规格书》)。
电加热器采用卧式布置,加热器各相位间负载均衡配置,并要求额外安装10%未连接的加热管作备用。
加热管用稳妥的方法由不锈钢材质的支撑圈固定,支撑圈与管板间通过支撑筋固定。电加热管采用套管焊接在管板,并进入接线腔进行电气连接。
电加热器整体设备保证20年正常运行,其中电加热芯管保证5年、21000小时运行不出现爆管等损坏。
电加热器按两列、分级设置,熔盐温度在450℃以下,电加热芯外壳材料选用321;熔盐温度在450℃以上,电加热芯外壳材料选用Incoloy800H。